降本增效、控虧增盈,既需要戰(zhàn)略層面上的謀篇布局,也需要充分發(fā)揮基層一線職工的主觀能動性,為響應(yīng)企業(yè)提質(zhì)降本的號召,漢鋼公司基層一線員工將自身專業(yè)技能與生產(chǎn)實際深度融合,通過一系列“小投入、大產(chǎn)出”的技術(shù)改造,在保障生產(chǎn)穩(wěn)定順行的同時,將“過緊日子”轉(zhuǎn)化成實實在在的降本源泉。
10毫米墊片巧“延壽” 銅板煥新省成本
“陳師,太感謝了,你可幫我們解決了大難題!”板材作業(yè)區(qū)維修班長姚京書緊握著軋鋼廠線切割工老陳的手感激說道。
都是身邊的同事,是什么事讓小姚發(fā)出這樣的感嘆呢?
原來,這是因為板材切頭定尺剪的關(guān)鍵部件銅板,其使用壽命周期即將結(jié)束。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前磨損已接近3毫米的警戒線。根據(jù)設(shè)備運行規(guī)范,當(dāng)銅板磨損達到6毫米時,剪機將因間隙過大、精度喪失而影響剪切節(jié)奏。然而,當(dāng)前板材精整剪切區(qū)域并無大規(guī)模設(shè)備檢修計劃,如何在保障連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)的前提下,有效延緩銅板磨損、延長其使用壽命,這成為亟需解決的問題。
換新件,成本高、周期長,且一時半會兒備件還不能回貨。
面對要充分保障生產(chǎn)的現(xiàn)實難題,兩人最終決定“精打細(xì)算”搞技改。他們采用線切割機床加工10毫米特制墊片,安裝于面板彈簧壓蓋處,相當(dāng)于在彈簧原有基礎(chǔ)上增加了預(yù)壓縮量,直接減小了彈簧施加在銅板及相關(guān)部件上的最終工作壓力,確保了剪機精度和長時間穩(wěn)定運行。
這“10毫米的智慧”,沒花大價錢,卻解決了生產(chǎn)問題,又省下相應(yīng)成本,正是緊日子里“小技改”護航生產(chǎn)的生動實踐!
廢鋼“點金”變頂絲 “火線衛(wèi)士”年省十萬
高線軋機轟鳴的生產(chǎn)線上,“火線衛(wèi)士”導(dǎo)衛(wèi)頂絲正承受著最嚴(yán)酷的考驗,每一次意外的堆鋼,都像一場小型爆炸,狂暴的沖擊力瞬間使得鎖緊導(dǎo)衛(wèi)頂絲扭曲變形,直接報廢。以往,這種關(guān)鍵小備件消耗量驚人,平均每月要更換近20根,按照采購成本500元/根計算,一年下來就是近12萬元的硬性支出。
“我們內(nèi)部有沒有能變廢為寶的金點子,讓此項備件成本再降低呢。”面對當(dāng)前既要兼顧生產(chǎn),又要降低工序成本的總要求,軋鋼廠軋機裝配機加班的精英們站了出來,響亮地回答到:“咱們自己造!”
說干就干,他們盯上了角落里一些早已被判定為“報廢”的圓鋼殘次品,通過作業(yè)區(qū)現(xiàn)有的車床、銑床等設(shè)備,機加班的精英們巧手翻飛,量尺寸、車螺紋、銑四方……硬是將這些“廢料”點石成金,精心加工成符合標(biāo)準(zhǔn)、強度達標(biāo)的頂絲備件。
“金算盤”一打,原材料成本果真顯著下降,依托作業(yè)區(qū)自有設(shè)備和技術(shù)力量,每根自制頂絲的綜合加工成本僅約50元,對比原來500元/根的采購價,每根自制頂絲節(jié)省成本高達450元,按月均消耗20根計算,一個月就能省下9000元,這成為基層降本增效的一大亮點。
巧手“縫補”啃“硬骨” 自主修復(fù)省萬金
在軋鋼廠軋機裝配作業(yè)區(qū)生產(chǎn)現(xiàn)場,那臺服役多年的軋機最近有點“鬧脾氣”。
高線裝配導(dǎo)衛(wèi)班的師傅們敏銳地發(fā)現(xiàn),軋機軸承座由于長期“疲勞作戰(zhàn)”,關(guān)鍵部位出現(xiàn)了磨損。這看似不大的“小毛病”,卻引發(fā)了“大麻煩”,在軋機裝配上線后,軋輥像“坐不穩(wěn)”似的開始“串輥”,不僅使得裝配質(zhì)量大打折扣,更直接威脅著上線后生產(chǎn)的穩(wěn)定運行。
如果更換全新的軸承座,一個備件動輒數(shù)萬元,采購周期還不短,在當(dāng)前企業(yè)“過緊日子”的大背景下,這顯然不是最優(yōu)解。
“不能等、不能靠,我們自己想辦法!”該廠高線裝配導(dǎo)衛(wèi)班班長一聲號召,班組技術(shù)骨干迅速行動起來,他們聯(lián)合機加班的技術(shù)能手組成攻關(guān)小組,大家圍著這臺“老伙計”反復(fù)“會診”,目光最終聚焦在磨損的軸承端蓋上。
能不能通過精密的“微創(chuàng)手術(shù)”修復(fù)它?
合力“會診”得到解決思路后,兩個班組的精英們迎難而上,憑借精湛的車削技藝,他們小心翼翼地依據(jù)磨損量對軸承端蓋進行精準(zhǔn)再加工。車刀旋轉(zhuǎn),鐵屑飛落,每一微米的進刀量都凝聚著專注與嚴(yán)謹(jǐn)。
經(jīng)過數(shù)天的精細(xì)操作,這臺軋機軸承端蓋的配合尺寸被完美修復(fù),使得“鬧脾氣”的軋機變得溫順起來。據(jù)估算,本次自主修復(fù)行動,將直接節(jié)約備件及外委成本 5.5 萬元以上,更重要的是它還有能效規(guī)避了因停產(chǎn)帶來的其他間接損失。
實踐證明,“過緊日子”并非被動壓縮,而是激發(fā)智慧、深挖潛能的契機。漢鋼公司基層一線員工立足崗位,精打細(xì)算,用小技改、巧心思,在細(xì)微之處摳效益,為企業(yè)控虧增盈貢獻出自己的光和熱,同樣,這些靈動的“小技改”,正是企業(yè)精益管理活力與韌性的最佳體現(xiàn)。(陳 瑤)