今年以來,龍鋼公司軋鋼工序將“四種經(jīng)營理念”深植于心、外化于行,從修舊利廢的“細微處”著手,向職工創(chuàng)新的“智慧處”挖掘,在精細管控的“關(guān)鍵處”發(fā)力,將“緊日子”轉(zhuǎn)變?yōu)樘豳|(zhì)增效、內(nèi)生動力充沛的“好日子”。
精益管控 讓“緊日子”泛起增效的漣漪
圍繞節(jié)支降耗增效益,該工序堅持“能修盡修、能自修不外委”的原則,將節(jié)能挖潛觸角延伸至各崗位,從源頭做實做細成本管控。利用檢修期間,對板帶西側(cè)冷卻塔進行自主維修,更換冷卻塔風(fēng)機減速機等部件,自行焊接擋水板,并加固支撐結(jié)構(gòu),降低外委費用2.5萬元。同時,組織技術(shù)人員對棒一、棒三控冷冷卻塔管道進行疏通、恢復(fù)三濺式噴嘴、對高線濁環(huán)冷卻塔百葉窗選擇性拆除,增大進風(fēng)量;創(chuàng)新使用廢舊波紋填料對棒三控冷冷卻塔實施改造。水系統(tǒng)一系列舉措成效顯著,同期濁環(huán)水溫較去年平均下降2℃,實現(xiàn)降本增效雙提升。
創(chuàng)新驅(qū)動 用“賺錢思維”攪動投資活水
該工序緊扣生產(chǎn)經(jīng)營目標,以“賺錢”思維驅(qū)動“花錢”決策,依托“投資優(yōu)化+成本管控”雙輪驅(qū)動,全方位提升核心競爭力。一方面,積極推動板帶雙旋流過濾器投運,投運后三角區(qū)水質(zhì)明顯提升,濁度下降5.0NTU,懸浮物下降5.9mg/L,為提升產(chǎn)品質(zhì)量、增強經(jīng)濟效益筑牢了根基。另一方面,針對水系統(tǒng)深井水壓力不穩(wěn)導(dǎo)致加藥量波動這一情況,技術(shù)人員創(chuàng)新改造,從循環(huán)泵房凈環(huán)管道引出新管道并加裝閥門,將凈環(huán)水直輸儲藥槽,通過調(diào)控攪拌速率與水流壓力實現(xiàn)自動加藥。改造后,加藥量穩(wěn)定達標,年節(jié)省能源消耗費用約3.6萬元。
知行合一 以“乙方思維”疏浚協(xié)同源泉
該工序深入踐行用“乙方思維做甲方”的理念,全流程貫穿客戶導(dǎo)向,以提升鋼材質(zhì)量、深化內(nèi)部協(xié)同為抓手,全方位提升服務(wù)價值與企業(yè)競爭力。開展質(zhì)量攻關(guān)及標準化作業(yè)專題培訓(xùn),對鋼材表面質(zhì)量、尺寸精度、力學(xué)性能等關(guān)鍵指標的認知與理解,提升全員質(zhì)量意識。積極推行“下道工序監(jiān)督上道工序”機制,通過嚴控水質(zhì)水溫、提升碼垛質(zhì)量等措施,保障軋制、冷卻等環(huán)節(jié)無縫銜接,減少質(zhì)量波動。同時,將工作重心下沉至末端庫,實時跟進出入庫全流程,強化部門協(xié)同與信息同步,優(yōu)化細節(jié),提升出庫效率,助力直發(fā)率取得新突破,切實增強客戶滿意度。
源頭管控 以“營銷思維”提高生產(chǎn)效能
該工序?qū)?/font>“營銷思維”融入生產(chǎn)管理,以效益為導(dǎo)向優(yōu)化流程,通過技術(shù)改造提升裝置效能。在棒一稀土磁盤機水池新增單梁吊,檢修期間可實現(xiàn)在線抓泥;在棒二旋流井吸水井增設(shè)抓泥孔,加高沖渣渠使沖渣水全部入中心筒沉淀,變“年修人工清泥”為“定檢在線抓泥”,降低勞動強度并解決人工清泥難題。借鑒棒二線改造經(jīng)驗,同步在棒三旋流井吸水井開孔抓泥,實現(xiàn)多裝置協(xié)同優(yōu)化。截至目前,淤泥送交比例提升64.23%,顯著降低了軋輥磨損,有效提升了鋼材外觀質(zhì)量。(龍鋼公司 孫亞榮)