自拍偷拍视频亚洲|久久精品成网成人|a级毛片一区二区|国产高清无码观看|欧美日韩在线 夜|亚洲情色 影音先锋|中文字幕婷婷|日韩|91亚洲1024|久久久www成人|日本黄色视频不卡三区

手機掃一掃

節(jié)能降耗 這家鋼廠有點牛
發(fā)布日期:2025-03-31    作者:李小軍 劉夢鑫    
0

近年來,國家深入推進“能效標桿”戰(zhàn)略,鋼鐵行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型迫在眉睫。隨著噸鋼成本的增加,節(jié)能降耗成為現(xiàn)階段降低成本的最優(yōu)途徑。作為能耗大戶,煉鋼工序的氧氣消耗直接關(guān)系到企業(yè)的生產(chǎn)成本和節(jié)能績效,成為企業(yè)降本增效與能效達標的關(guān)鍵攻堅領(lǐng)域。

錨定工藝痛點,發(fā)起降耗攻堅

起初,龍鋼公司煉鋼工序能效達標掣肘不前,生產(chǎn)成本壓力加劇。為扭轉(zhuǎn)局勢,該公司迅速成立“百煉精鋼”QC小組,深入分析轉(zhuǎn)爐氧耗過高的原因。通過研究討論,制定啟動了“設(shè)備升級+工藝優(yōu)化+管理創(chuàng)新”三位一體躍升攻關(guān)計劃,旨在通過系統(tǒng)改進措施,有效降低氧氣單耗,提升生產(chǎn)效率,緩解成本壓力,為公司可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

攻堅小組針對供氧壓力問題,調(diào)度轉(zhuǎn)爐實施錯峰供氧,均衡管網(wǎng)負荷,減少瞬時壓力波動;實施分級供氧策略,將吹煉流量從全程固定流量調(diào)整為前、中、后期階梯式,構(gòu)建動態(tài)供氧曲線。針對轉(zhuǎn)爐氧槍噴頭問題,嚴格氧槍備件準入管理機制,對關(guān)鍵技術(shù)指標實施入廠強制檢測;根據(jù)冶煉鋼種、供氧強度等參數(shù)優(yōu)化備件更換周期,確保設(shè)備完好率≥98%。創(chuàng)造性采用“擴喉”方案,通過對喉口及角度的調(diào)整尋找最佳點,在沖擊面積提升的同時,有效控制噴濺。小組自主開發(fā)的鐵水成分自適應(yīng)熱平衡模型,依據(jù)鐵水成分的實時變化,動態(tài)調(diào)整渣料配比,實現(xiàn)精準動態(tài)優(yōu)化,不僅降低了輔料消耗,還成功縮短了冶煉周期,實現(xiàn)了整體工藝水平與生產(chǎn)效益提升。

重構(gòu)管控體系,淬煉節(jié)能范式

在管理方面,實施“日監(jiān)測、周分析、月評估”監(jiān)管體系,每日在生產(chǎn)調(diào)度例會上通報各單位氧耗指標完成情況。通過能源管理平臺,實時監(jiān)測波動情況,要求責(zé)任單位當日完成“原因追溯-整改措施-效果驗證”的全流程反饋,確保問題不過夜、整改見實效。構(gòu)建“三階標準化”操作守則,涵蓋基礎(chǔ)操作、異常預(yù)警和終點碳預(yù)測三個層級,通過PDCA循環(huán),逐步優(yōu)化完善標準化操作,編制轉(zhuǎn)爐操作標準化作業(yè)卡,提升槍位與流量匹配精度,弱化人員對操作的影響。同時,運用AI算法開發(fā)的碳氧反應(yīng)動態(tài)模型,實現(xiàn)終點碳的精準預(yù)測。提出17項關(guān)鍵指標,配合常態(tài)化“賽馬”機制,利用自主研發(fā)的一體化智慧管控平臺直觀展示,不斷提升人員操作水平。

項目攻關(guān)帶來顯著成效,氧氣單耗顯著降低,噴濺現(xiàn)象減少,金屬損失得到進一步控制,直出率的提升減少了補吹能耗。2025年2月,龍鋼公司120噸轉(zhuǎn)爐累計氧耗47.6m³/t,在陜晉川甘論壇12家企業(yè)排名前三。(龍鋼公司 李小軍 劉夢鑫)